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液壓開口機的技術改進

責任編輯: admin發表時間: 2015/11/6 12:46:05【
摘 要:隨著經濟開展速度的不斷加快,中國的城市化水平不斷前進,各種功用的建筑工程大量呈現,對于各種建筑材料的需求也不斷增加,也對其質量提出了更高的請求。當時的高爐煉鋼技能中,運用的是高爐爐前全液壓開口機,因為技能條件的約束,在運用中存在不少的缺點,影響了高爐的作業效率和質量。文章聯系新鋼2500m3高爐爐前YYG350型全液壓開口機的運用現狀,對設備的液壓操控體系和霧化水體系進行了技能改進和優化,以前進出產效率,確保出產的順利進行。 

  關鍵詞:高爐;全液壓;開口機;技能改進 
  前言 
  濟鋼始建于1958年,其商品以中厚板、線材、螺紋鋼、硅鋼片、圓鋼、鋼管、鋼帶等多為主,坐落江西省新余市,北依浙贛鐵路、滬瑞高速公路,東臨贛粵高速公路,東南緊瀕贛江支流袁河,占地面積28508畝。新鋼公司財物總值107.61億元,具有年發作鐵900萬噸、鋼1000萬噸、鋼材410萬噸的出產才能,到2008年,新鋼公司完結銷售收入200億元,利稅總額40億元。原有的爐前開口機選用的是氣液混合式開口機,主要選用液壓為動力,其鑿巖機有些運用高壓氣體作為動力源,無論是開孔的才能、速度、質量等,都無法滿意高爐鍛煉的開展需求。因而,公司首要對1號2500m3高爐進行了全液壓開口機技能改進。 
  1 全液壓開口機概述 
  1.1 構造 
  本文說到的新鋼2500m3高爐爐前選用的是YYG350型全液壓開口機,其根本構造主要有三個有些,包括霧化水體系、液壓體系以及機械有些。霧化水體系主要是經過對壓力和水流量的調理,對開口機進行打掃,對鉆桿和鉆頭進行冷卻處理。液壓體系主要是對開口機的反轉動作、傾動動作以及鑿巖機的鉆進、振打等進行操控。機械有些主要由兩個根本構件構成,包括反轉組織和鉆進組織,其間,反轉組織的功用是將開鐵口機送至相應的作業方位或避讓方位,一起將作業時發作的反力傳遞給根底;而鉆進組織的功用是推動馬達,經過鏈條和行走小車,股動鑿巖機的運動,一起為其供給作業反力,確保鑿巖機的正常作業。 
  1.2 性能 
  YYG350型全液壓開口機歸于新一代的多功用開口機,比較于傳統的氣液開口機,其作業時愈加安穩,發作的沖擊力小,易于傳遞較大的扭矩和力;一起,在功率一樣的狀況下,液壓傳動裝置能夠完結過載維護,其調速性能好,動作可靠迅速,操作愈加便利。別的,新的設備中機械構造緊湊,體積較小,能夠有用節省空間環境,適用范圍約在1000~2700m3高爐。 
  2 存在的疑問以及疑問剖析 
  在對1號2500m3高爐全液壓開口機的技能改造和運用過程中,其存在的疑問如下: 
  2.1 規劃疑問 
  開口機在運用過程中,會呈現旋轉過快的狀況,進而對開口機的機械構造有些形成損害,呈現底座螺栓松動,鑿巖機行走大梁變形等疑問。盡管能夠經過節省閥對操控管路中液壓油的油量進行調理和操控,但是卻無法從根本上處理開口機的緩沖疑問。在改造完結運用7個月時,呈現了大梁的機械疑問,嚴重影響了高爐的正常出產,也在必定程度上增加了本錢的開銷。 
  2.2 鑿巖機沖擊頻率較小 
  在開口機改造完結并運用一段時間后,發現鑿巖機存在沖擊頻率小的疑問,開鐵口速度較慢,無法滿意高爐出產的需求。 
  2.3 液壓站存在必定的局限性 
  在對1號2500m3高爐全液壓開口機進行改造時,獨自樹立了開口機液壓站,因而并沒有發現所有的疑問。而在對2號2500m3高爐全液壓開口機進行技能改造時,發現其空間布局存在必定的局限性,假如仍然獨自樹立開口機液壓站,其費用投入較高,一起也存在著備件不一致的疑問。 
  2.4 加油方法單一 
  液壓體系通常都存在漏油的現象,需求及時對其進行補油。在技能改造前,主要是運用加油機對其進行補油,但是,因為濾油機的類型品種繁復,操作不便利,加上加油方法單一,使得加油不及時,本錢費用有所增加。 
  2.5 霧化水作用較差 
  霧化體系優化主要是運用壓縮空氣,股動水構成霧化,對通道進行打掃,有用下降鉆桿和鉆頭的溫度,然后防止因過熱而形成的鉆頭磨損,延長其運用壽命。但是在運用過程中,霧化作用不行理想,呈現管路結垢、閥芯范卡等疑問。 
  3 相應的技能改進辦法 
  3.1 在油路中增加行程節省閥 
  能夠在開口機旋轉操控液壓回路中增加行程節省閥,運用開口機在旋轉過程中方位不一樣的特色,對行程節省閥的改動進行操控,運用對節省開度的調理,對旋轉液壓回路中油的流量進行調理,然后從根本上處理開口機的緩沖疑問,防止機械有些毛病的發作。 
  3.2 對鑿巖機的液壓沖擊體系進行優化 
  能夠參考鑿巖機的根本構造和液壓沖擊體系,對其沖擊體系進行相應的技能改進,以操控閥組、中空式活塞桿油缸構成新的沖擊體系。其間,操控閥組主要由兩個溢流閥、二位四通電液換向閥、二位二通電磁閥以及節省閥構成。體系定額壓力為12MPa,沖擊液壓缸的實踐作業壓力為8MPa,沖擊體系作業時,流量為12~70L/min,沖擊頻率能夠進行調理,通常狀況下為20~60Hz,液壓缸的理論輸出力為60kN,行程50mm。這么的改造,能夠以一種相對簡略的方法,對體系進行簡化,然后確保了作業效率,下降了本錢投入。 
  3.3 增加切換閥臺 
  為了處理液壓站的局限性,下降本錢投入,能夠在液壓炮和開口機的操作室內增加切換閥臺,是開口機和液壓炮共用一個液壓站,在兩者之間進行切換,然后有用處理需求獨自樹立液壓站的疑問。 
  3.4 改動加油方法 
  能夠運用循環泵,對液壓體系的加油方法進行改進。其根本原理是:在原有的循環泵吸油口部位增加一個旁通管路,在管路上設置球閥和橡膠軟管,在正常市場進行時,將旁通管路的球閥封閉,保障體系的正常運轉。而當需求進行補油時,能夠將橡膠軟管刺進油桶,一起翻開球閥,封閉循環泵與油箱進口的閥門,運用循環泵,對油箱進行加油。與傳統的加油方法比,愈加便利快捷,且無需運用加油機,一起,也能夠對新投入的液壓油進行過濾,節省了備件的本錢費用。 
  3.5 對霧化水介質進行改進 
  能夠經過對霧化水介質的優化,運用中壓氮氣和軟水替代壓縮空氣與工業水,處理氣體介質壓力不穩以及水質不潔的難題,然后防止霧化水體系呈現管路結垢、閥芯范卡等疑問,確保體系作業的正常和安穩。 
  4 結束語 
  言而總之,對高爐爐前全液壓開口機進行相應的技能改進,是年代開展的請求,一起也是公司擴展出產規模,前進經濟效益的主要手段。有關技能人員要對其進行詳盡剖析,加快技能改造的速度和進程,對改造中發現的疑問進行及時處理,促進技能的前進和開展。 
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